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天元公司“小技改”帶來綜合效益“大提升”
發布時間:2025-09-24       瀏覽量:5373      分享到:
近日,神木煤化工天元公司炭化爐出焦倉下料口技術改造項目順利落地,成功破解了長期制約生產的瓶頸難題,實現設備運行效能與綜合效益的雙重躍升。
炭化爐出焦倉下料口作為蘭炭生產流程的“咽喉要道”,其運行狀態直接關系爐況穩定性與生產連續性。為進一步提升生產效率,天元公司煤熱解中心組建技術攻堅小組,對炭化爐出焦倉下料口進行系統性升級改造。采用帶傾角的抗磨結構設計降低物料流通阻力,并在易損部位增加加強鋼板提升耐磨耐高溫性能,同時使用丁基膠帶密封倒焦槽鋼板縫隙,確保運行嚴密性。改造后,設備整體結構簡單、運行可靠,有效解決了原有故障頻發問題。新下料口的角度及結構保證了下料穩定性,使炭化爐出焦倉減少了堵料率,顯著降低了安全風險和員工勞動強度。
通過此項技改,每年可減少因下料問題導致的非計劃降負荷40次,創造直接經濟效益約10萬元。同時,設備故障率的降低大幅減少維護耗材投入,間接節約成本近3萬元。
“下料口改造看似是‘小修小補’,實則找準了生產堵點的關鍵癥結。”煤熱解中心負責人表示,此次技改不僅為高產穩產筑牢設備基礎,更積累了“小投入、大產出”的技術革新經驗,為后續生產環節的優化升級提供了有益借鑒。